開年以來,老廠分礦鉆探隊在精心組織生產(chǎn),加速大鉆、小鉆開拓,推進中深孔的地質(zhì)找礦進程中,對“Φ75mm繩索取芯工藝”的設(shè)備設(shè)施大膽進行技術(shù)改造,在生產(chǎn)實現(xiàn)提質(zhì)、穩(wěn)產(chǎn)、降耗、創(chuàng)效的過程中,一季度技改創(chuàng)效5.6萬元。 在老廠分礦新區(qū)建設(shè)地質(zhì)找礦工作中,鉆探隊一直采用“Φ75mm繩索取芯”工藝打鉆中深孔,而施工中Φ75mm繩索鉆具內(nèi)管總成,YQ-75S內(nèi)、外管成品易損、耗量大,購買一套Φ75mm繩索鉆具內(nèi)管總成和YQ-75S內(nèi)、外管成品分別需要成本3500元和2647.2元。2007年中,全隊共打中深孔鉆探進尺16233.7米,消耗Φ75mm繩索鉆具內(nèi)管總成和YQ-75S內(nèi)、外管成品各18套、36套,兩項相加合計總成本44.45萬元。隊領(lǐng)導(dǎo)看在眼里,急在心里,為降低中深孔的施工成本,他們決定充分發(fā)揮和利用自身機修優(yōu)勢,加工、自制Φ75mm繩索鉆具內(nèi)管總成和YQ-75S內(nèi)、外管成品,并立項開展效能監(jiān)察,降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益。 進入一季度,鉆探隊在礦供應(yīng)科的配合下,先后購進了Ф73mm熱扎地質(zhì)管、Ф56mm合金地質(zhì)無縫管等材料,自行自制YQ-75S內(nèi)管18根、外管13根,修復(fù)、改造Φ75mm繩索鉆具內(nèi)管總成8套,交付機組使用。并要求大鉆機組及時回收已損壞的Φ75mm繩索鉆具內(nèi)管總成交到機修組,對Φ75mm繩索鉆具內(nèi)管總成固定軸的易損件,進行堆焊修復(fù),采用45井鋼車制撈茅頭,并進行熱處理,使自制撈茅頭的硬度和強度達到技術(shù)要求,保證在鉆進取芯過程中的質(zhì)量。 截止2008年3月31日,機修組加工YQ-75S內(nèi)管18根、外管13根,修復(fù)、改造Φ75mm繩索鉆具內(nèi)管總成8套,交付機組使用,扣除材料費、人工費和其它費用后,還節(jié)約生產(chǎn)施工成本5.6萬元。 |