老廠分礦是云錫集團公司的主要原料生產基地,經過上百年的開采,主礦體消失,原礦金屬品位下降,開采難度越來越大的矛盾日益突出。面對新問題、新情況,老廠分礦早在2005年就實施了殘碴礦復采,大陡山擴采,幾大選廠改擴建等“天字號”工程,發展循環經濟,加大節能減排力度,使這座古老的礦山煥發出新的活力。 過去,由于市場價格低,生產技術落后,一些低品位礦石或被丟棄,或末開采。近年來,老廠分礦按經濟合理,采選適度,節能減排,循環利用的原則,在這些低品位礦石的復采、擴采、開采、洗選上作文章。首批復采的殘碴礦,可利用資源109.5萬噸、原礦錫金屬3798噸,現已達到日出礦520噸的能力,2005年8月至今已采出原礦錫金屬557噸;按設計2005年6月就閉坑轉產的大陡山露天網狀礦,經周邊的地質找礦、擴采選別,可利用資源310萬噸,原礦錫金屬6941噸,延長礦山服務年限5至7年。撒除、搬遷23#、24#、25#塊段壓礦的生產生活設施,解放出砂礦資源381萬噸,原礦錫金屬9300噸。 與低品位礦石的生產相適應,引進先進技術和設備,對幾大選廠進行以節能減排為核心的改擴建:網選廠日處理量從1000噸提高到1300噸,綜合用電下降14%,同時建成浮重聯合的同步尾礦回收流程,2005年至2007年5月,從尾礦中回收合格精礦錫448噸、銅214噸;大陡山選廠日處理量從800噸提高到1200噸,用電下降20.75%,洗選每噸礦石的補充清水從6立方米降至0.48立方米,噸礦作業成本降低30.8%;砂選廠日處理量從500噸提高到1000噸,用電單耗下降5.65%。 在技改節能的同時,加強廢水廢石的合理排放利用。投資數百萬元,建立坑水坑用,坑水外用系統,一部分用于坑內的鑿巖、撲塵,一部分外排到地面尾礦庫用于選礦生產,尾礦水集中于尾礦庫內,沉淀后的清水用于工業生產??酉潞吐短斓膹U石大多用于坑內采空區的塊石充填和地表陷落區的充填,少量拉出地面填土復墾綠化。 在節能減排上,老廠分礦抓大不放小。2006年起,將燃煤鍋爐更新改造為節能熱源泵,在杜絕煙塵排放的同時,成本降低47%;對洗澡室實行電磁閥控水刷卡自動化管理,成本降低38%。 2007年上半年與2006年同比:坑采綜合用電單耗降低9%;露天采礦用電單耗降低20%;重選用電單耗降低14%;萬元產值用電單耗降低20%。 |